某鐵礦選礦廠現有工藝中有5臺山東某公司產MQG1500X3000濕式格子型球磨機.該球磨機的出料端中心圓盤是用格子板扣壓在端蓋上,格子板再用方頭螺釘固定在出料端蓋上。
此型號球磨機的圓盤和格子板沒更換90天左右的時間后,會由于礦漿磨損,圓盤與格子板之間的間隙逐漸增大,造成圓盤隨磨機旋轉并上下竄動,隨著磨損的逐步加劇,間隙增大到向外吐鋼球,較后磨損到中心圓盤脫落,較終導致被迫停機維修。
而此時其他襯板尚能繼續使用,如果全部更換則成本增加、浪費嚴重,所以圓盤脫落必需停機修理.每次停機修理時間約2-5h,此事故頻繁,既浪費材料又影響生產。
鑒于上述情況,瑞光機械在接到該選廠求助后,派出球磨機專家和技術人員對中心圓盤和格子板進行改進:即把圓盤材質由16Mn改為與格子板一樣的材質(ZGMnl3),并分解成8塊,分別與格子板聯鑄為一體,其它尺寸不變,取消中心圓盤,用格子板螺釘直接固定在出料端蓋上。
經過瑞光機械的技術改造,該型號的球磨機使用效果良好,無中心圓盤脫落,從而減少了停機修理時間,降低了維修工作量和維修費用,提高了球磨機的有效使用率。
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